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一年减排二氧化硫7.5万吨

本报讯 记者赵士振 通讯员孙育涛 刘 霞报道:巨大烟囱冒出的蒸汽,像白云一样融入蓝天。这样的画面,现在已成为胜利油田胜利发电厂的靓丽名片。作为全国最大的企业自备火力发电厂,面对煤品质量参差不齐和脱硫设备高磨高腐的挑战,胜利发电厂优化运行操作,
    本报讯 记者赵士振 通讯员孙育涛 刘 霞报道:巨大烟囱冒出的蒸汽,像白云一样融入蓝天。这样的画面,现在已成为胜利油田胜利发电厂的靓丽“名片”。作为全国最大的企业自备火力发电厂,面对煤品质量参差不齐和脱硫设备高磨高腐的挑战,胜利发电厂优化运行操作,提高脱硫设备健康运行水平,脱硫系统投入率达100%,脱硫净烟气排放指标合格率达100%,脱硫效率在95%以上,烟尘浓度均达到国家环保标准,2011年减少二氧化硫排放7.5万吨,相当于200万吨煤炭燃烧后产生的二氧化硫总量。

  胜利发电厂一、二期脱硫系统采用的是“石灰石石膏湿法”脱硫技术。在一期脱硫循环泵房,灰水部安全员缪振挺指着3台轰鸣的循环泵说,石灰石浆液就是依靠这些设备打入吸收塔,与烟尘中的二氧化硫产生化学反应。加入石灰石浆液量,要依靠运行人员精准判断。

  在脱硫工程主控室,3名操作人员紧盯着大屏幕上起伏波动的各项数据,随时准备增减加浆量。屏幕显示,2月19日9时38分,1号机组的原烟气含硫量3685毫克/立方米 ,净烟气含硫量220毫克/立方米,经过采取一系列脱硫措施,排放烟气中的含硫量已远远优于环保部规定的排放标准。

  缪振挺告诉记者,操作人员必须根据烟气含硫量,随时控制石灰石浆液的加减数量。浆液加少了,二氧化硫排放浓度就会增加,浆液加多了,多余的石灰石就不能参与化学反应,在底部沉积,造成成本浪费。为保证脱硫烟气排放达标,运行值班人员时刻监督运行中的细微变化,随时调整加浆与液位控制等运行方式,尽量保证吸收塔浆液pH值及密度等指标在规定值范围内。在公用系统供浆量无法满足生产需求时,及时联系石灰石粉车,启动临时制浆系统,运行人员每5分钟检测一次,及时根据密度变化调整制浆补水量。

  煤炭含硫量也会对脱硫效果产生重大影响。2011年,胜利发电厂来煤质量波动比较大,灰分大、热量少、含硫量高,全年平均原烟气浓度在设计值3800毫克/立方米以上,给脱硫系统安全运行带来很大压力。正常情况下,3台循环泵每小时加浆量在100吨左右,当含硫量升至最高时,1台循环泵1小时就要加浆80吨,设备长期处于高负荷运行。为保证脱硫效果,技术人员每天深入现场了解脱硫系统运行状况,解决设备运行过程中存在的问题。去年,他们制定安全运行措施64项,办理工作票224张,消缺1354项。

  为提高脱硫系统防磨防腐性能,增强脱硫效果,2011年上半年,胜利发电厂抓住3号机组大修时机,针对脱硫系统发现的问题,积极开展技术攻关,在检修质量、技术改造、系统优化、新材料新技术应用等方面狠下工夫,制定3号吸收塔除雾器管道改造等8项技术方案,并实施加装循环泵出口手动门、更换吸收塔喷嘴位置、烟道防腐防磨等技改措施。去年底,他们又利用一期双机停机机会,对一期烟囱等腐蚀部位进行防腐改造,共计打孔300个,铺设高温防水防酸胶板233平方米,全面提高了烟囱抗腐蚀性能。 (责任编辑:喷嘴)